“你看咱改造的氮气密封效果确实好,自从有了这个氮气密封装置,咱们鼓风机的油耗直线下降。” “是啊,以前平均每天消耗57kg润滑油,现在每天只消耗16.45kg 润滑油,加油次数也减少了,人员劳动强度也降低了,而且每年可节约23.5万元左右。”在陕焦公司黄陵煤化工公司化产车间鼓冷风机房,工段长刘泽与岗位工王龙飞站在“氮气密封装置”前交流着。 近日,该公司化产车间针对煤气鼓风机润滑油消耗问题,成立专项技术攻关小组,解决了多年来油耗居高不下的问题,“创”出了可观的经济效益。 该公司煤气鼓风机是煤气输送的核心动力设备,由于齿轮密封的特性,在日常运行中,会有部分润滑油被吸入到煤气系统,造成煤气鼓风机润滑油消耗增大。一直以来,煤气鼓风机都采取强制打入二硫化钼的方式进行密封,但实际效果一般,且用于密封的二硫化钼容易进入润滑油系统,造成堵塞润滑油管路和滤网等一系列问题。 7月份,化产车间在对标同行业工艺的基础上,经过优化改造,新增氮气密封装置,解决煤气鼓风机多年来润滑油油耗居高不下的问题。氮气密封装置是由氮气缓冲罐、氮气总阀、氮气减压过滤器、微压表、氮气支阀等部件组成。运行过程中,氮气经过氮气缓冲罐排出氮气中夹带的油水,再经过减压过滤器减压并过滤杂质后,分别通入煤气鼓风机本体油系统与煤气系统接触位置,用来隔绝煤气鼓风机内煤气系统与润滑油系统,减少润滑油进入煤气系统。同时,在实际操作中,可根据煤气鼓风机机前吸力来调节减压过滤器阀开度,保证减压后的氮气压力稍大于鼓风机机前吸力,日常操作只需检查氮气缓冲罐排水情况,定期清理减压过滤器内部滤芯杂质即可,具有安全可靠、便于操作的特点。 据该公司化产车间主任陈涛介绍,氮气密封装置只是化产车间科技创新的一个缩影。今年来,化产车间加强科技创新力度,制定年度科技工作计划,并将科技创新任务分解到工段、班组,制定强有力的激励机制,每季度进行一次五小成果评比,对科技含量高、产生效益大、推广价值高的原创人员进行奖励,提高员工参与科技创新的积极性,激发全员创新动力。截止8月份,创新成果累计17项,产生经济效益60余万元,提高了安全生产水平和环保效果。 “不要把创新想的那么神秘,创新就是发现问题、解决问题、总结经验的一个过程,技术攻关这条路,不怕堵,就怕创,我们的职工创新需要平台,更需要激励,今后我们将继续完善全员五小成果奖励机制,培养更多的创新达人。” 化产车间主任陈涛说到。(来源:陕焦公司邱利军、刘刚) 编辑:张家赫 
