随着陕焦公司“人人都是经营者,我为陕焦做贡献”大讨论活动的深入开展,“降本增效、创新创效、修旧利废......”这些热词愈发“火”了起来。化产二车间紧跟公司“潮流”,在节能降耗,降本增效上下功夫,可如何降低粗苯洗油消耗,提高产量产率?“要从设备运行效果、生产过程管控、工艺指标控制等方面入手,注重细节把控,全面提升系统运行效率”经过对整个生产系统反复论证、全面问诊后,车间党支部书记、主任蔡军文给出了答案。 设备运行上台阶。据了解,自该车间粗苯系统开工以来,洗苯塔捕雾层效果不佳,塔后含苯较高,这也是导致洗油消耗居高不下的“瓶颈”问题。为此,化产二车间各系统紧密配合,对洗苯塔进行了技术改进,在确保洗苯塔阻力正常前提下,将洗苯塔捕雾层由100mm增加到600mm,最大程度上消除了制约生产工艺的设备隐患,为降低洗油单耗提供了先决保障。 过程管控再优化。提升系统运行质量,从优化改善洗油质量入手。车间改变以往集中补充洗油形式,由原来一次性集中补充洗油400mm,现在改为分两次补入系统,每次补充200mm,排渣方式也从原来的一周一排改进为现在的一周两排,调整影响洗油质量工艺指标,将洗油密度由1.18kg/L降至1.09kg/L,从源头上避免了洗油恶化,有效降低了洗油单耗。 工艺指标严把关。各岗位员工紧密关注生产工艺过程中的每一项参数的变化,对生产过程的关键环节实行专人负责,确保各个指标始终处于最优状态。首先,保证富油、过热蒸汽及脱苯塔温度符合技术要求;二是对贫油温度及煤气含苯进行严密监控,并及时调整;三是经常检查控制分离器,保持粗苯液位在800—1000mm,严禁将水带入回流槽,确保粗苯质量稳定。 “经过车间上下的共同努力下,洗油单耗从吨苯55kg降到了吨苯49kg,并且还有望进一步降低,临近年关,我们还要再研究、再探索,用实际效果践行‘人人都是经营者,我为陕焦做贡献’发展理念,提及“降低洗油消耗”,车间技术攻关小组组长蔡军文自信满满。 编辑:张家赫