化产二车间是陕焦公司主要生产单位,主要负责公司95万吨/年焦化系统煤气净化输送,回收焦油、粗苯等化产品,年净化输送煤气约6亿立方米。近期,该车间针对脱硫系统长期硫磺产量不达标,原料、能源消耗大等顽疾,成立了脱硫提质增效专题攻关小组,按照对标管理思路,以问题为导向,对制约正常生产的各个问题进行排查,大胆使用新工艺、新设备,对各项数据科学管控,精准施策。 “结合我们反复的实验和论证,基本可以确定,造成硫磺长期产量不达标、能耗偏大的制约因素主要是:再生塔浮选的硫泡沫质量差,含固率低;熔硫釜效率低下,硫磺产量不足设计产量的30%,浪费大量蒸汽;脱硫液内悬浮硫高,产生的副反应导致脱硫效果差……”在攻关小组碰头会上,该车间主任蔡军文分析道。 找到问题症结所在,攻关小组通过大量市场考研,最终决定在系统增加一台卧式螺旋离心机,通过对硫泡沫进行脱水预处理生成硫膏,再把硫膏通过软管泵注入熔硫釜进行间歇式熔硫,保证硫泡沫中98%以上的硫得到回收,有效避免连续熔硫高温副反应的发生。 在此基础上,攻关小组还对系统原料添加方案进行了优化,根据脱硫原理,技术人员按照脱硫液碱度、催化剂浓度、入塔煤气质量、生产负荷等指标变化趋势,制定出科学的添加方案,并在强化再生操作方面做了大量的工作,使原料消耗大大降低。 经过三个月的摸索实践,今年8月,改造后的第一釜硫膏成熟放料,通过现场统计分析,操作时间、单釜产量和废气控制等技术参数较之前都有了大幅提升。熔硫方式由原来的五台熔硫釜连续运行变成两台间歇运行,每月仅蒸汽就能节省约1300t,硫磺日产量更是由原来的1.5—2t/d提到了现在的4.5t/d以上。同时在煤气质量达标的前提下,系统纯碱添加量由9t/d降至4.5t/d ,PDS用量由15kg/d降至7.5kg/d,系统生产原料及催化剂用量大大降低。根据市场价计算,每年可为公司节约资金300余万元。 据悉,此项技术改造在脱硫工艺中具有很高的推广价值。下阶段,该车间还将从节能环保方面,对放硫盘进行升级改造,持续优化熔硫各个环节,使系统更加高效运行。
