今年以来,面对市场经济形势压力,陕焦公司奋力自救,抓住修旧利废环节做文章,严格执行回收使用、修复使用、拼接组合使用、降级使用、挪作它用等管理办法,全流程全方位降低成本,创造效益。 机电仪维修中心是陕焦公司修旧利废成绩最为显著的单位之一。据机电仪维修中心主任汪军荣介绍,在该中心今年142项修旧利废项目中,占比重最大的就是对捣鼓机偏心轮的修复。 捣鼓机主要用于炼焦装煤系统,由提锤机构、锤杆、停锤机构、驱动变速机构、导向装置,干油润滑系统(集中润滑)等机构组成。该设备通过电机、联轴器、卧式行星摆线针轮减速机、齿轮箱、三联齿轮传递连接偏心轮齿轮,靠弹性偏心轮凸起的外缘夹持锤杆,随着偏心轮的转动提起锤杆,在非凸起外缘锤杆自由落体砸于煤面,锤杆交替动作实现连续作业,将煤捣固成煤饼供系统炼焦。 由于偏心轮使用频繁,使用过程中没办法润滑,经常会出现该部件的压盘和6个限位块磨损、轴承损坏,导致捣固锤不能竖直升降,易产生摆动,造成锤杆弯曲等一系列连锁反应,严重影响系统的运行周期,同时修复难度高,费用大。为解决这一问题,该中心技术带头人王福拴通过多年扎实的工作经验,经过反复的研究试验后,果断将偏心轮压盘磨损的6个磨损点补焊打磨平,把原有限位块由铁材质更换为尼龙材质,有效避免了铁与铁之间的直接摩擦,使用效果和使用寿命大大提高,而且在后期维修过程中更加便捷。截止目前,该中心共修复98台捣鼓偏心,1台偏心原值6000元 ,节支58余万元。 同时,该公司其他生产单位也积极落实“修旧利废抓大也抓小”工作理念,通过“小修改”创造了“大效益”。黄陵煤化工备煤车间将更换下来的皮带通过焊制框架,截割皮带,打孔安装等工序,变成一块长方形的皮带清扫器,在保证使用效果的同时,每季度可节约开支近9000余元,达到了修旧利废,降本增效的预期目标;质检计量中心以《固废法》的普及学习为契机,将废弃的油桶制作成煤样桶,并将废油桶残余的油进行分类回收,在降低了固废的处置费用的同时,还节约了原料的采购费用,仅8月就改制成煤样桶50余个,分类回收各类油约10L,节约费用近3000余元等等,而这样的小修小改在陕焦公司生产车间处处可见。 据悉,为加强修旧利废工作的管理,进一步调动广大员工降低生产成本的积极性,陕焦公司机动能源部年初还制定下发了《修旧利废管理办法》,明确了申请立项—过程实施—鉴定—验收—奖励考核—投运跟踪等闭环管理流程,规范了该项工作的开展。 截止目前,陕焦公司共开展修旧利废项目327项,节省资金68.85万元,并根据各单位每月任务完成情况合计奖励7.6万元,极大地调动了员工的积极性、主动性和创造性。同时,该公司还依托首席技师工作室,把修旧利废活动打造成技术培训的平台,积极引导职工用自己的聪明才智,使废旧物品发挥出更大、更实用的价值,最大限度地控制了生产成本,逐渐培养员工“能修则修、能用则用”的良好习惯。
