“报告调度,AH22泵已正常运行,循环泵前管道正常投运,目前一切运行正常!”随着对讲机里传来的汇报,陕焦公司计划30天完成的脱硫溶液管道更换作业提前一个星期完成。 脱硫岗位是煤气净化工序,其主要是去除煤气中的硫化氢和氰化氢,生产硫磺产品,并为甲醇输送合格煤气。近日,由于溶液冲刷和腐蚀,脱硫溶液循环泵进口管道管壁变薄并出现多处漏点,导致脱硫液泄漏,影响正常生产运行。 陕焦公司立即召集机动能源部、生产运行部、机电仪维修中心、采购二部、化产二车间等相关部门召开紧急会议,决定马上制作临时管道和循环泵连接,把原来的旧管道完全切换出来,确保系统正常运行。会议结束后,机电仪维修中心按照既定方案,分组进行泵房打孔、临时管线预制、循环槽排液及管道连接等作业。经过维修人员3天的全力奋战,临时管道制作成功并投入使用。 临时管道的投用给脱硫管道更换检修节省了时间。“这次我们要更换的溶液管道主要有DN900管道50米、DN600管道60米、DN200管道50米,加之还有开挖地面,所以任务重,时间急,各横大班班长一定要落实好各项安全措施,组织好各项检修工作,要在关键时刻冲上去!”该车间党支部书记、主任焦军社在安排部署会上多次强调。按照检修方案,明确安全注意事项后,岗位人员各负其责,积极投入到管道更换战斗中。 脱硫人员首先打开出口阀门进行循环槽排液,机电仪检修人员则兵分两组,分别进行溶液管线预制及泵进口管道连接。只见检修人员忙碌的身影在现场来回穿梭,他们有的趴在管道下,手拿焊枪一点一点的焊接,有的则穿着雨靴,站在泥泞的地坑里对问题部件进行拆卸......虽然天气异常寒冷,可丝毫没有影响工作进度。他们个个动作娴熟,配合默契,各项工作紧张有序的进行着。 此次抢修不仅完成了脱硫溶液管道及3个大阀门的更换,而且对管道跑冒滴漏都一次性进行了处理,大大提高了设备运行效率。从目前的运行效果看,各项工艺指标均达到了标准要求。